注释
重新闪烁,Z home 开关现在可以正常使用了 |
[错误] 发送“$H”时检测到错误:(ALARM:9) 归位失败。在搜索距离内找不到限位开关。尝试增加最大行程、减少牵引距离或检查接线。流式传输已暂停。
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@BrendonWright您必须启用 $21 = 1 才能使用限位开关。 |
[错误] 发送“$H”时检测到错误:(ALARM:9) 归位失败。在搜索距离内找不到限位开关。尝试增加最大行程、减少牵引距离或检查接线。流式传输已暂停。
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还是没有动静:( |
如果我解锁并且它处于空闲状态,机器不应该移动吗?如果我使用点动控制器?因为它没有并且给我一个错误 |
从现在开始尝试禁用软限制。$20=0 |
禁用软限制,什么都没有 |
🤔现在 110 美元和 111 美元到 500 美元。您可以稍后增加它们。 |
有硬件图片吗? |
愚蠢的问题:电机电源是否打开?用万用表检查了吗? |
好的,110 和 111 到 500 仍然没有 adruino卡的图片? 电机有动力,它们被锁定并准备好移动它们只是不动。卡上的保险丝是好的 |
我会用常规 gcode 检查它是否完全移动。BobCNC 控制器板以物理方式跳过步进驱动器使能引脚,以使其始终保持启用状态。它会给人一种错误的印象,即 Grbl 已正确连接或配置。 |
@BrendonWright同意@chamnit. |
您可以尝试将以下一项一项地切换。这些取决于硬件。 |
是的,我检查了我所有的家庭开关是否正常工作,并在启用时显示在 UGS 上。我想我发现我的电机可能没有正确的电压。控制器为每个步进电机读取 0.63 和 0.64 伏。Bobs 页面上说它应该读取 0.72… 我的 X1 电机也在嗡嗡作响,当我握住电机时会有轻微的振动。其他电机都没有这样做。除我的 Z 电机外,所有电机都很热。Z 电机很冷。就像它没有得到任何果汁。但它显示为 .63 |
使用 Arduino/Uno FelisucoVFR |
完成我的想法…… |
我不熟悉 Bob 的 CNC,但我见过 grbl 返回 alarm:9 如果最大步进率太高超过 30E3*60 的问题。您可以尝试在 config.h 中取消对 MAX_STEP_RATE_HZ 的注释,然后尝试编写 $110 = 10000(就像现在一样)。如果您的参数有问题,grbl 现在会告诉您。 |
我遇到了同样的问题:归位警报 9。 你解决过这个问题吗? 我已经让该设备运行 v0.9 很长时间了,它很有魅力。现在试图从 Lightburn 驱动它,我已经用 v1.1h 重新刷新,但它无法回家。我可以移动轴,所以我知道它在工作。 |
好极了!我开始解决自己的问题……这可能会帮助别人! 由于我的设备是自制激光雕刻机,我最终意识到,如果“CNC”认为它有一个 Z 轴并且(通常)首先尝试回到原点……它永远不会到达那里 – 因此警报: 9 一个快速的 gurgle 搜索出现了这个页面,它讨论了激光和在 Arduino 代码的 config.h 文件中禁用 Z 归位。 #278 再次运行整个设置后,它运行良好。 注意。刷新 GRBL 固件时,请记住将 config.h 文件“修复”为仅 home 2 轴!! |
你弄明白了吗?我有同样的问题 |
我开始意识到它正在等待 Z 轴回家(它首先这样做)但是当然激光没有 Z 所以它等待并超时。您必须插入 grbl 固件;有评论/取消评论的行告诉它不要回家 Z。现在很有魅力。
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嘿,我有一个 BobsCNC,我想弄清楚为什么当我回家时它不动。电线已经过检查,一切似乎都按照手册正确连接。使用UGS平台。带有 arduino uno 卡的 GRBL 1.1。这是我的固件设置。
[错误] 发送“$H”时检测到错误:(ALARM:9) 归位失败。在搜索距离内找不到限位开关。尝试增加最大行程、减少牵引距离或检查接线。流式传输已暂停。
[错误] 处理响应时出错:控制器完成了意外命令。
Grbl 1.1h [‘$’求助]
我注意到的一件事是。当我按下 z 轴原位开关/限位开关时。读作 X 和 Z 这不可能是正常的。会不会是卡的问题?或插入错误的引脚?我已经检查并重新检查了所有电线,一切都已设置并连接好,就像手册上说的那样应该连接好了。有没有人有任何想法?????