关闭 webnerdnick 打开了这个问题 2020 年 9 月 19 日 · 0 条评论 关闭 MKS SBase 1.3 带外部步进控制器#924 webnerdnick 打开了这个问题 2020 年 9 月 19 日 · 0 条评论 注释 网络书呆子 评论了 2020 年 9 月 19 日 您好,使用原始 mks sbase 固件并使用外部步进控制器进行了工作配置。我原来的 config.txt 看起来像这样: `# 步进模块引脚(端口和引脚编号,附加“!”到数字将反转引脚) alpha_step_pin 2.0 # alpha 步进器步进信号 的引脚 alpha_dir_pin 0.5 # alpha 步进器方向 的引脚 alpha_en_pin 0.4 # alpha 启用引脚 alpha_current 0.5 # X 步进电机电流 alpha_max_rate 7000.0 # mm/min beta_step_pin 2.1 # beta 步进器步进信号的引脚 beta_dir_pin 0.11!# 用于 beta 步进方向 的引脚 beta_en_pin 0.10 # 用于 beta 启用的引脚 beta_current 0.5 # Y 步进电机电流 beta_max_rate 7000.0 # mm/min gamma_step_pin 2.2 # 用于伽马步进器步进信号 的引脚 gamma_dir_pin 0.20 # 用于伽马步进器方向 的引脚 gamma_en_pin 0.19 # 用于伽马启用的引脚 gamma_current 0.5 # Z 步进电机电流 gamma_max_rate 500.0 # mm/min` 我使用重命名为 firmware.bin 的 beta10_4axes/mks_sbase_firmware.bin 刷新了 grbl-lpc 固件,并且正在使用 Openbuilds CONTROL 软件。连接时,开发板响应: [15:21:15] [连接] 检测到固件:COM5 上的 grbl 版本 1.1f [15:21:16] [] Grbl 1.1f [‘$’ 寻求帮助] [15:21:16] [ ] [MSG:检查限制] [15:21:16] [ ] [MSG:’$H’|’$X’ 解锁] [15:21:16] [ ] [MSG:Caution: Unlocked] [15:21:16] [ ] 行 所以那里的一切看起来都很好。 我将 $140-$142 的值设置为 0.5,因为我使用的是外部步进控制器并且我也正确设置了每毫米的步数。任何慢跑尝试和机器只是坐在那里。 给定$$,当前配置看起来像这样: [15:31:49] [ $$ ] $0=10 ;步进脉冲时间,微秒 [15:31:49] [ $$ ] $1=255 ;步进空闲延迟,毫秒 [15:31:49] [ $$ ] $2=0 ;步进脉冲反转,掩码 [15:31:49] [ $$ ] $3=4 ;步进方向反转,掩码 [15:31:49] [ $$ ] $4=1 ;反转步进使能引脚,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $5=0 ;反转限制引脚,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $6=0 ;反转探针,布尔值 [15:31:49] [ $ $ ] $10=1 ;状态报告选项,掩码 [15:31:49] [ $$ ] $11=0.020 ; 结点偏差,毫米 [15:31:49] [ $$ ] $12=0.002 ; 电弧公差,毫米 [ 15:31:49] [ $$ ] $13=0 ;以英寸为单位报告,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $20=0 ;启用软限制,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $21=1 ;硬限制启用,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $22=1 ;归位周期启用,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $23=3 ;归位方向反转,掩码 [15:31:49] [ $$ ] $24=100.000 ; 归位定位进给速率,mm/min [15:31:49] [ $$ ] $25=1000.000 ; 归位搜索寻道速率,mm/min [15:31:49] [ $$ ] $26=250 ;Homing switch debounce delay, 毫秒 [15:31:49] [ $$ ] $27=5.000 ;Homing switch pull-off distance, mm [15:31:49] [ $$ ] $30=1000 ;最大主轴转速,RPM [15:31:49] [ $$ ] $31=0 ;最小主轴转速,RPM [15:31:49] [ $$ ] $32=0 ;激光模式启用,布尔值 [15:31:49] [ $$ ] $33=5000.000 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] $34=0.000 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] $35=1.000 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] $36=100.000 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] $100=160.000 ;X 轴每毫米步数 [15:31:49] [ $$ ] $101=160.000 ;Y 轴每毫米步数 [15:31:49] [ $$ ] $102=160.000 ;Z 轴每毫米步数 [15:31: 49] [ $$ ] $103=160.000 ;undefined [15:31:49] [ $$ ] $110=24000.000 ;X轴最大速率,mm/min [15:31:49] [ $$ ] $111=24000.000 ; Y 轴最大速率,mm/min [15:31:49] [ $$ ] $112=24000.000 ;Z 轴最大速率,mm/min [15:31:49] [ $$ ] $113=24000.000 ;undefined [ 15:31:49] [ $$ ] $120=2500.000 ;X轴加速度,毫米/秒^2 [15:31:49] [ $$ ] $121=2500.000 ;Y轴加速度,毫米/秒^2 [15:31:49] [ $$ ] $122=2500.000 ;Z 轴加速度,毫米/秒^2 [15:31:49] [ $$ ] $123=2500.000 ;未定义 [15:31:49] [ $ $ ] $130=300.000 ;X轴最大行程,毫米 [15:31:49] [ $$ ] $131=200.000 ;Y轴最大行程,毫米 [15:31:49] [ $$ ] $132=50.000 ; Z 轴最大行程,毫米 [15:31:49] [ $$ ] $133=100.000 ;undefined [15:31:49] [ $$ ] $140=0.500 ;undefined [15:31:49] [ $$ ] $141=0.500 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] $142=0.500 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] $143=0.000 ;未定义 [15:31:49] [ $$ ] 好的 webnerdnick已完成 关闭 2020 年 9 月 25 日 喜欢 (0) 2 轴同时移动,而我只命令一个 #1087 TB6600 驱动程序的问题 #1088 GRBL/UGS 问题,已知硬件可以工作,但没有运行 Grbl 的步进运动 XY 绘图仪 – 将 Word 文档转换为 GRBL 文件 grbl 随机在中间停止 Arduino Uno GRBL 问题 GRBL/UGS 问题,已知硬件可以工作,但没有运行 Grbl 的步进运动XY 绘图仪 – 将 Word 文档转换为 GRBL 文件grbl 随机在中间停止Arduino Uno GRBL 问题为什么这会“崩溃”我的 3018 CNCFusion 360 / Grbl – 最后毁掉了工作?!使用 Grbl Shield,必须采取哪些接地预防措施?GRBL 安装挑战(在 cnc 3018 pro 上)
您好,使用原始 mks sbase 固件并使用外部步进控制器进行了工作配置。我原来的 config.txt 看起来像这样:
`# 步进模块引脚(端口和引脚编号,附加“!”到数字将反转引脚)
alpha_step_pin 2.0 # alpha 步进器步进信号
的引脚 alpha_dir_pin 0.5 # alpha 步进器方向
的引脚 alpha_en_pin 0.4 # alpha 启用引脚
alpha_current 0.5 # X 步进电机电流
alpha_max_rate 7000.0 # mm/min
beta_step_pin 2.1 # beta 步进器步进信号的引脚
beta_dir_pin 0.11!# 用于 beta 步进方向
的引脚 beta_en_pin 0.10 # 用于 beta 启用的引脚
beta_current 0.5 # Y 步进电机电流
beta_max_rate 7000.0 # mm/min
gamma_step_pin 2.2 # 用于伽马步进器步进信号
的引脚 gamma_dir_pin 0.20 # 用于伽马步进器方向
的引脚 gamma_en_pin 0.19 # 用于伽马启用的引脚
gamma_current 0.5 # Z 步进电机电流
gamma_max_rate 500.0 # mm/min`
我使用重命名为 firmware.bin 的 beta10_4axes/mks_sbase_firmware.bin 刷新了 grbl-lpc 固件,并且正在使用 Openbuilds CONTROL 软件。连接时,开发板响应:
[15:21:15] [连接] 检测到固件:COM5 上的 grbl 版本 1.1f
[15:21:16] [] Grbl 1.1f [‘$’ 寻求帮助]
[15:21:16] [ ] [MSG:检查限制]
[15:21:16] [ ] [MSG:’$H’|’$X’ 解锁]
[15:21:16] [ ] [MSG:Caution: Unlocked]
[15:21:16] [ ] 行
所以那里的一切看起来都很好。
我将 $140-$142 的值设置为 0.5,因为我使用的是外部步进控制器并且我也正确设置了每毫米的步数。任何慢跑尝试和机器只是坐在那里。
给定$$,当前配置看起来像这样:
[15:31:49] [ $$ ] $0=10 ;步进脉冲时间,微秒
[15:31:49] [ $$ ] $1=255 ;步进空闲延迟,毫秒
[15:31:49] [ $$ ] $2=0 ;步进脉冲反转,掩码
[15:31:49] [ $$ ] $3=4 ;步进方向反转,掩码
[15:31:49] [ $$ ] $4=1 ;反转步进使能引脚,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $5=0 ;反转限制引脚,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $6=0 ;反转探针,布尔值
[15:31:49] [ $ $ ] $10=1 ;状态报告选项,掩码
[15:31:49] [ $$ ] $11=0.020 ; 结点偏差,毫米
[15:31:49] [ $$ ] $12=0.002 ; 电弧公差,毫米
[ 15:31:49] [ $$ ] $13=0 ;以英寸为单位报告,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $20=0 ;启用软限制,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $21=1 ;硬限制启用,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $22=1 ;归位周期启用,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $23=3 ;归位方向反转,掩码
[15:31:49] [ $$ ] $24=100.000 ; 归位定位进给速率,mm/min
[15:31:49] [ $$ ] $25=1000.000 ; 归位搜索寻道速率,mm/min
[15:31:49] [ $$ ] $26=250 ;Homing switch debounce delay, 毫秒
[15:31:49] [ $$ ] $27=5.000 ;Homing switch pull-off distance, mm
[15:31:49] [ $$ ] $30=1000 ;最大主轴转速,RPM
[15:31:49] [ $$ ] $31=0 ;最小主轴转速,RPM
[15:31:49] [ $$ ] $32=0 ;激光模式启用,布尔值
[15:31:49] [ $$ ] $33=5000.000 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] $34=0.000 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] $35=1.000 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] $36=100.000 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] $100=160.000 ;X 轴每毫米步数
[15:31:49] [ $$ ] $101=160.000 ;Y 轴每毫米步数
[15:31:49] [ $$ ] $102=160.000 ;Z 轴每毫米步数
[15:31: 49] [ $$ ] $103=160.000 ;undefined
[15:31:49] [ $$ ] $110=24000.000 ;X轴最大速率,mm/min
[15:31:49] [ $$ ] $111=24000.000 ; Y 轴最大速率,mm/min
[15:31:49] [ $$ ] $112=24000.000 ;Z 轴最大速率,mm/min
[15:31:49] [ $$ ] $113=24000.000 ;undefined
[ 15:31:49] [ $$ ] $120=2500.000 ;X轴加速度,毫米/秒^2
[15:31:49] [ $$ ] $121=2500.000 ;Y轴加速度,毫米/秒^2
[15:31:49] [ $$ ] $122=2500.000 ;Z 轴加速度,毫米/秒^2
[15:31:49] [ $$ ] $123=2500.000 ;未定义
[15:31:49] [ $ $ ] $130=300.000 ;X轴最大行程,毫米
[15:31:49] [ $$ ] $131=200.000 ;Y轴最大行程,毫米
[15:31:49] [ $$ ] $132=50.000 ; Z 轴最大行程,毫米
[15:31:49] [ $$ ] $133=100.000 ;undefined
[15:31:49] [ $$ ] $140=0.500 ;undefined
[15:31:49] [ $$ ] $141=0.500 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] $142=0.500 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] $143=0.000 ;未定义
[15:31:49] [ $$ ] 好的