评论
我刚刚用我的模拟器和 Pro 板进行了测试,它可以正常工作。接线问题? |
这是
相同的引脚用于 T41U5XX 和 T14BB5X_Pro。 |
谢谢,是的,我的别针是一样的。很奇怪,因为状态都正确显示在 ? 报告,只是电机在触发时不会停止。 我现在已经断开了我的步进器联轴器,所以我可以用更少的恐慌进行测试 我将返回到默认构建和设置,没有组合/平方并从那里开始。 |
嗯,是下面的;
这会在没有任何组合/平方的情况下导致问题,似乎在电机停止之前需要触发 X 和 Y 限位开关(不一定同时触发 – 一个接一个就可以)。 |
这很奇怪,我只是在启用了 Huanyang 主轴的情况下进行了编译,并且归位仍然有效。 |
您能否附上一个有效的 .hex,我会上传它作为完整性检查?谢谢! |
这是一个用于 T41U5XX 板的,我想你有。 |
谢谢,这太奇怪了 – 我仍然看到你的二进制文件有同样的问题.. 我想我得睡觉了,希望能得到灵感!如此痛苦以至于这个板上没有调试:( |
如果您有 USB <> UART 分线器,您可以将其用于“调试”,取消grbl/config.h 中 |
嗨,还没有弄清楚为什么,但是当 grblHAL 没有从 VFD 得到响应时会发生归位失败(我还没有为初始运动测试连接它)。 你是说你的设置中有一个主轴模拟器吗?现在一切都已连接,我可以通过将 374 美元的波特率更改为不正确的值来触发归位错误。 |
与引发主轴警报有关,如果我立即从 rx_exception() 返回 0,则归位按预期完成。 |
很好 – 我必须调查一下,因为当主轴警报发出时,我并不清楚发生了什么。 第 206 行 d86015b
到
如果我没记错的话,这将终止归巢序列。但也许它应该被允许完成?但这可能很难处理。 |
谢谢,明天试试。
我认为只是取消比意外地通过限位开关嘎吱作响要好得多;)同意,如果你有某种永久性的 vfd 故障,能够将机器置于该状态仍然有用。 我不是很清楚为什么它首先会抛出主轴错误,但我看到它在归位期间关闭了主轴和冷却液,这现在是有道理的。 |
嗯,奇怪的是它没有..
对此有过想法,也许只是让主轴/冷却液的停止有条件?(get_state() 非阻塞 modbus 超时不会产生异常)。
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现在用这段代码替换system_raise_alarm() :
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谢谢,当主轴无法到达时,可以确认这会停止归位(在 Z: 归位后).. |
仅供参考,我也会在下一次提交中添加您提出的条件检查。 |
嗨 Terje,刚刚将我的路由器更新为最新代码,发现一个奇怪的归位问题。
我正在 Phil 的 Teensy41 板上运行联动 Y 轴,自动平方。以前在今年早些时候运行代码,但没想到要注意旧版本。
在尝试任何移动之前,我将 Y2 步进器和限位开关连接从 B 移动到 A,并检查所有限位开关是否按实时报告中的预期触发。
每次回家的尝试;
Z 按预期正确归位。
如果 X 是下一个到达其限位开关的轴,则会触发开关,但 X 轴电机不会停止。步进器只是停在终点站。
如果在 Y 轴到达其限位开关时触发 X 轴限位开关,则它们将按预期停止。
如果当 Y 轴到达其限位开关时未触发 X 轴限位开关,则 Y 轴电机不会停止。步进器(s?)只是停止停止。
如果在 X 轴达到其极限时触发 Y 轴限位开关(es?),则 X 轴电机将按预期停止。
在每种情况下,很难判断它是同时影响两个 Y 轴还是只影响其中一个 Y 轴。
正在使用 platformio 构建,没有更改代码,但注释掉了 microSD 库,并添加了以下设置;
有任何想法吗??